这一阵子处理几台喷码机的粘度故障。
喷码机的粘度故障是个“慢性病”,因为粘度的变化是渐进的,而且喷印效果虽然与粘度有很大关系,但在一定范围内是没有太大影响的。一般等看出问题的时候,粘度已经变化很大了,所以平时在操作的时候就要观察粘度是否正常。
粘度的问题不外乎两点,一是太高,一是太低。粘度高是溶剂补充的少,粘度低是溶剂补充的多,为什么会出现这种情况呢。我处理的几台机器主要是下面几个原因
粘度检测罐失灵,目前的机器检测罐才用的是浮球式,有时候浮球倾斜,下去浮不上来,或者上来沉不下去,都会导致感应器失灵,不计粘度(粘度显示为零)。这样就不会补溶剂,
限流堵,在检测罐前后共有两个限流,如果进墨口限流堵,则检测罐不进墨水,如果出墨口限流堵,则不出墨水,则这两种情况,均可以导致检测罐不检测,上面的那种情况同样会出现。
电磁阀故障,粘度检测靠电磁阀打开关闭来提供墨水,电磁阀使用时间长,会导致堵头突起或弹簧变长的情况,这样打开的时候,突起的堵头或变长的阀芯仍然会把通道堵死,这样还是没有墨水流进检测罐,同样不计粘度。
以上都是常见的粘度检测故障,还有一种情况是粘度检测不准是最让人讨厌的,检测罐没有坏,就是检测的粘度不准,这有可能是检测罐本身的事,也有可能是出墨口限流的问题。这最讨厌的地方是看起来没问题,但粘度却一直升高或降低。判断这种情况,只能靠平时的观察。如果发现粘度异常升高或降低,就要引起注意,及时将问题解决,否则就会出现半个月不补溶剂,或溶剂全跑墨水箱等极端的情况出现。
如此看来,小小的一个粘度检测竟然有这么多隐患。所以还是LINX(领新达嘉)喷码机在粘度检测方面做的最好,不用检查罐,直接用飞行时间来检查。就这一点,咱国产机还要学上个十年二十年。